摘要:TNGG水泥廠二期水泥粉磨系統(tǒng)六七號磨機于2009年三月份先后開啟投料投入正常生產(chǎn),經(jīng)過近五個月的運轉,臺時產(chǎn)量始終不盡人意,額定150t/h噸的臺時產(chǎn)量始終在120~130t/h左右徘徊,比表面積尚能穩(wěn)定在340~350m2/kg,根據(jù)這兩臺磨機的狀況我們進行了細致的總結與分析,采取了有效的措施,使臺時穩(wěn)定在合同約定的產(chǎn)量,保證了考核工作的順利結束。
一 磨機及級配的簡單介紹:
1、TNGG水泥廠水泥粉磨系統(tǒng)設備采用的是Φ4.2×13m的中長兩倉磨機,中間采用的是組合式隔倉板,雙隔倉由篦板和盲板組成,中間設有提升揚料裝置。系強制排料,流速較快,不受隔倉前后填充率的影響,即使前倉料位低亦能順利的排料。所以便于磨內調整填充率和配球,非常適于頭倉,特別是圈流磨。因為圈流磨物料量多,及時排出,使球料比不至于過大,以利于沖擊力的發(fā)揮,但是雙隔倉占得容積大,通風阻力大。輥壓機采用的是HFCG140-80;打散機采用的是SF600/140;此打散分級設備是合肥院的ZL產(chǎn)品。此系統(tǒng)磨機的鋼球級配見下表:
表1 球磨機設備廠家提供的鋼球級配
1 、生產(chǎn)期間兩臺磨機入打散機的溜子經(jīng)常堵塞,堵塞嚴重時要停磨處理很長時間,打散分級機的轉速已經(jīng)提到800/min轉左右,正常狀況下分級機的轉速控制在300~500/min轉就可以輕松的滿足生產(chǎn)。轉速提的非常高但是穩(wěn)流倉的料位仍然在緩慢上漲,不得不減料使其穩(wěn)定在一個范圍內,磨內喂不進去物料磨機基本屬于空負荷運轉狀態(tài)。研磨體及襯板的消耗量很大,這種狀況對設備的長期安全運轉極其不利。入打散機內部檢查發(fā)現(xiàn),內筒錐體兩排篩板堵塞嚴重,磨機的入磨物料主要是靠分級機風輪的風力分選,使細粉物料的運動狀態(tài)改變產(chǎn)生較大的偏移落入內錐筒與外錐筒之間被收集入磨。粗顆粒的物料運動狀態(tài)較小而落入內筒被收集,內錐體下的兩排篩板篩下物料小于2mm的入磨大于2mm的返回輥壓機繼續(xù)擠壓,其篩板篩下的物料占入磨物料的60%左右。提高風輪的轉速來調整入磨物料,只能是占入磨比例的30 %左右,篩板堵塞入磨物料的量勢必減少,打散機循環(huán)負荷加大,所以轉速提的再高作用也不是很大,只能是損壞設備降低磨機的運轉率。也考慮到把錐體6mm篩板更換為8mm的,但是考慮到一旦物料水分降低堵塞狀況減輕磨機的現(xiàn)有級配將承受不了,所以沒有對其更換。二 生產(chǎn)期間出現(xiàn)的問題及解決的方法:
2、同時對六七號磨機的入磨物料、出磨物料、選粉機回粗、B收塵的物料、水泥成品、在磨機運轉正常的情況下進行取樣,做80um、200um、及比表面積以計算磨機的循環(huán)負荷和選粉機的選粉效率。測量結果見下表:
表2 六七號水泥磨各點物料篩余一覽表
3、從以上數(shù)據(jù)可以看出六七號磨機的運行狀況尚可循環(huán)負荷適中,六號稍微偏高一點,磨機和選粉機作為閉路粉磨系統(tǒng)的兩部分是互相聯(lián)系和影響的,維系它們之間的相互關系是循環(huán)負荷。從選粉機的角度來說,希望選粉效率要高,而選粉效率隨循環(huán)負荷的增大而降低。但從磨機的角度來說,則必須增加磨內料球比,加大磨內物料流量,才能達到較高的粉磨效率。如果循環(huán)負荷過大,磨內存料過多,降低了研磨體的沖擊力,反而會降低磨機的粉磨效率。這就要求必須選擇一合適的循環(huán)負荷,在成品細度一定的情況下,必須保證適合的出磨細度,水泥成品中3~30um的細顆粒要有一定的數(shù)量,才能達到較高的質量和產(chǎn)量。所以循環(huán)負荷要控制在一個合理的范圍。六號輥壓機的工作狀況不是太理想,從入磨的篩余可以看出,正常入磨物料80um的篩余在60%左右為最佳,所以六號輥壓機需要做一下調整。調整前的工作參數(shù):輥壓機的左右側液壓壓力分別為7.5Mpa;活動輥電流26A,固定輥電流27A;左側輥縫23mm右側輥縫15mm;兩個輥縫不同是由于位移傳感器設定的參照物不同,所以測定值有所差異,再者粉碎作用主要決定于粒間的壓力而不決定于兩輥的間隙。調整后的工作參數(shù)為:工作壓力調整到8.0Mpa;輥壓機電機電流上升2個安培。調整后打開觀察門觀察擠壓效果良好料餅密實。七號磨機整體比表面積偏低,需要做進一步的檢查,但輥壓機工作狀況良好,說明水泥磨前面的設備工作狀況正常。
三 水分測定與篩余曲線繪制
1、水分的測定
(1) 我們對六七號水泥磨使用的原材料進行了水分測定,樣品的取樣地點是二期水泥配料站。測定結果見下表3:
表3 不同物料水分測定值
2、七號磨機的篩余曲線入磨物料的綜合水分1.83%明顯偏高,大大的超過了磨機所允許的1%的指標,因為入磨綜合水分的偏高使得入打散機溜子經(jīng)常堵塞,內筒篩板堵塞嚴重,造成打散分級設備工況惡化循環(huán)負荷加重,使磨機的產(chǎn)量和運轉率大大下降,隨要求品保要嚴格控制進廠的輔材水分努力降低入磨的綜合水分。
鑒于六七號磨機的狀況,我們對兩臺磨機停磨進磨觀察,六號磨機內兩倉料球比過高,進磨后看不到鋼球,物料高出一個鋼球的高度,正常情況下鋼球應該高出料面露出半個鋼球為最佳,隨現(xiàn)場測量計算六號磨一倉填充率為28.7%二倉為29.0%;七號磨機進磨觀察一倉鋼球露出料面一半,說明填充率應該是可以的,測量計算一倉的填充率為31.2%二倉為29.2%;這種磨機的最佳填充率一倉為30%左右二倉為31%左右。隨取七號磨樣做了磨機的篩余曲線,磨機均采用急停的停磨方式,入磨共取樣品24個做80um和200um的篩余。見圖1。
圖一 七號磨機的篩余曲線 1~8號為一倉,9~24號為二倉
圖2 一倉的200um的篩余曲線圖
(1)從以上的兩個趨勢圖可以看出七號磨機的一倉粉磨能力還可以,特別是200um的篩余趨勢圖,篩余下降明顯。說明一倉鋼球級配和理粉磨能力正常。
(2)從二倉的趨勢圖觀察,二倉前段篩余下降不是很明顯,但趨勢尚可,后段曲線平穩(wěn)段長度適中,說明二倉的后段研磨能力還可以,整體研磨能力稍需加強,從上面的比表面積可以看出。需要補充部分小的的鋼球,來增加二倉的整體研磨能力,減緩物料在磨內的流速,增加其粉磨時間。
(3)從七號磨機的兩倉篩余由36.2%下降到9.09%,合計下降值為27.11%說明磨機的整體研磨能力還是可以的。
(4)由表2可以看出七號磨機的B收塵物料比表面積265m2/kg有些偏低,而我們在現(xiàn)場取樣時發(fā)現(xiàn)B收塵的料有不少的量直接進入了成品輸送斜槽,控制物料流向的三通閥板關閉不到位,造成部分的B收塵物料直接進入成品斜槽,從而導致了成品比表偏低,如果此物料比表高的話就可以部分或者全部直接進入成品,偏低就要入磨繼續(xù)粉磨,我們現(xiàn)場把三通閥板打開整修讓其關閉自如,避免漏料進入成品斜槽。
(5)根據(jù)以上情況分析決定給六七號磨機加球,六號一倉:φ40:5噸;二倉:φ17:3噸;φ15:5噸;七號二倉:φ17:3噸;φ15:5噸。
四 實物檢斤:
通過一系列的檢查及調整工作,兩臺磨機的運行狀況也更加的穩(wěn)定,比表也能達到品保的控制指標,粉磨P.O42.5級水泥水泥按照合同的約定,臺時必須達到137t/h的產(chǎn)量穩(wěn)定運行24小時,但是產(chǎn)量還是在130左右徘徊稍提產(chǎn)量比表面積就會降低,最后我們做了一下實物檢斤,在入磨皮帶76.23-7取料兩米稱重計算其實際產(chǎn)量,中控臺時顯示130t/h,而現(xiàn)場實際檢斤臺時在145t/h比中控高出15t/h。問題原因查出后業(yè)主也對熟料秤進行實物檢斤,結果和我們標定的完全一樣。隨對熟料秤進行重新的砝碼標定。產(chǎn)量穩(wěn)定在137t/h比表面積合同要求340m2/kg,實際比表在365m2/kg左右全部合格考核順利結束。
五 結語:
生產(chǎn)性能考核是一項細致而又繁瑣的工作,在生產(chǎn)中要對任何一個操作參數(shù)、工藝布置、現(xiàn)場所有設備的運轉狀況做到心中有數(shù),才能有的放矢及時的查找出故障隱患,發(fā)現(xiàn)問題快速解決,為設備達標創(chuàng)造條件,確??己斯ぷ鞯捻樌Y束。